首頁(yè) / 產(chǎn)品

脫硫運(yùn)行參數(shù)規(guī)定根據(jù)脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的實(shí)際情況,為確保機(jī)組帶高負(fù)荷運(yùn)行, 現(xiàn)對(duì)脫硫運(yùn)行參數(shù)做如下規(guī)定: 1、根據(jù)現(xiàn)有表計(jì)的實(shí)際情況 FGD 入口 SO2 流量控制范圍為:#1FGD 入[#]?石膏漿液密度過(guò)高(大于1150kg/m3)時(shí), CaSO4 ·2H2O含量趨近飽和,會(huì)抑制漿液對(duì)SO2的吸收,脫硫效率會(huì)有所下降;同時(shí)石膏漿液密度過(guò)高會(huì)使石膏旋流站運(yùn)行增加,旋流子磨[#]2016年10月22日 2)密切監(jiān)視脫硫原、凈煙氣CEMS參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)調(diào)整、處理。正常運(yùn)行時(shí),原煙氣SO2≤1890 mg/Nm3,否則應(yīng)立即匯報(bào)值長(zhǎng)轉(zhuǎn)換煤種,嚴(yán)格控制鍋爐燃煤硫份不超0.8[#]答案: 一般控制質(zhì)量濃度參數(shù),石灰漿液質(zhì)量濃度區(qū)間為15%30%,換算成密度約為1.1051.234g/ml[#]2014年5月30日 石灰石漿液給漿量需要合理,設(shè)計(jì)中通過(guò)Ca/S比計(jì)算,運(yùn)行中通過(guò)吸收塔SO2總負(fù)荷前饋加pH值反饋控制。實(shí)際工程中,只用pH值反饋控制的非常普遍,實(shí)踐證明也比較合理。 脫硫效率是FGD裝置調(diào)[#]答案: 各種爐子參數(shù)都不一樣的。[#]脫硫島的關(guān)鍵控制參數(shù)為:(1) 人口煙氣的含塵量。煙氣的含塵量過(guò)高,將導(dǎo)致系統(tǒng)操作惡化,表現(xiàn)為[#]2016年3月1日 本文介紹了惠州平海發(fā)電廠2×1000MW機(jī)組石灰石/石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的主要工藝流程,通過(guò)對(duì)運(yùn)行過(guò)程中吸收塔漿液反應(yīng)過(guò)程分析,提出了吸收塔漿液運(yùn)行參數(shù)控制因素[#]2017年4月11日 (2)pH值,控制合理的pH值,pH值增加,脫硫效率呈上升趨勢(shì),反之呈下降趨勢(shì)。 (3)石灰石漿液細(xì)度及繪漿量。同樣給漿量下,細(xì)度越細(xì),脫硫效率越高,反之越低同樣細(xì)度條

- 上一頁(yè):黃沙圓筒回轉(zhuǎn)篩
- 下一頁(yè):道砟一方多少噸



